液壓油站換熱效果差的原因分析及措施-液壓系統_液壓油缸_氣動元件_液壓系統廠家_液壓系統報價--郑州顺宝机械制造集团(急速版)

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液壓油站(zhàn)換熱效果差的(de)原因分析及措(cuo)施
2025.12.28
某(mǒu)公司#3線5000t/d預分解(jie)窯熟料生産線(xian),實際産量在5700t/d左(zuǒ)右。因原🥰篦冷機(jī)生産能力受限(xian),于2025年12月升級換(huàn)代,由三🔴代充氣(qi)梁式液🐉壓傳動(dòng)篦冷機改造成(chéng)四代推動棒式(shi)篦冷機,型号GL4×6,有(yǒu)效冷卻面積為(wéi)142.2㎡,沖程0~30次/min,配套邁(mai)克液壓驅動系(xi)統。液壓控制參(can)數為:額定流量(liàng)260L/min,使用(yòng)溫度35~58℃,四台液壓(ya)泵工作,外加一(yi)台備用泵。液壓(yā)油箱油量控✔️制(zhì)在2800L左右,使用殼(ke)牌VG46#抗磨液壓油(you),設置🈚油溫👨‍❤️‍👨55℃報警(jǐng),65℃液壓油站㊙️跳停(tíng)。篦冷機正常運(yùn)行推14~16次/min,壓力在(zài)15~17MPa之間。

一、存在的(de)問題



液壓油站(zhan)配圓柱列管式(shi)油水換熱器,型(xíng)号GLC,冷卻面積21㎡。在(zài)使用過程中,液(yè)壓油溫偏高(54~59℃),高(gao)溫天氣時油溫(wēn)高達63℃。由于油溫(wēn)偏高,造成:


(1)液壓(yā)管路控制元件(jiàn)橡膠油封老化(huà)快,易滲油、漏油(yóu),需經常在線更(geng)換,工人勞動強(qiang)度增加,還造成(chéng)液壓油浪費。


(2)液(ye)壓缸軸密封和(he)活塞密封老化(hua)快,需定期檢查(cha)、保養❓,否則會突(tu)發大量漏油,被(bei)動更換液壓缸(gang)。由于液壓缸驅(qū)動結構原因在(zài)線處理難度大(dà),需停機處理,影(yǐng)響運轉率。


(3)油溫(wēn)高對油質影響(xiang)大,性能降低。實(shi)測列管式換熱(rè)器循環水進出(chu)口溫度相差3℃,油(yóu)溫進出口相差(cha)5℃,油箱内油溫高(gāo),熱交換效率低(di),冷卻面積小。檢(jiǎn)修清洗列管換(huan)熱器發現部分(fen)列管被微細淤(yu)泥堵塞,減小了(le)冷卻面積,影響(xiang)到熱交換效率(lü)。





在2025年12月檢(jiǎn)修期間利用油(you)站空地增加一(yī)台闆式熱交👅換(huàn)器與列💘管換熱(rè)器并聯(見圖1),闆(pǎn)式換熱器型号(hào)TTBRO,換熱面積30㎡。窯啟(qi)運後液壓油降(jiàng)溫效果明顯,保(bǎo)⛷️持在42~45℃,但半月内(nei)油溫又逐漸上(shàng)升至50℃左右。未達(da)到理想冷卻效(xiao)果。
換熱器冷卻(què)油效果差有幾(ji)方面原因:(1)設計(ji)換熱面積不合(he)理,達不到冷卻(què)效果。(2)不符合水(shuǐ)質要求的循環(huán)水注入換熱器(qi)冷卻,水質硬度(dù)大,水👨‍❤️‍👨中🤩的鈣鎂(měi)碳酸鹽遇熱分(fèn)解為碳酸鈣和(hé)氫氧化鎂等沉(chén)㊙️澱物🌏,沉積附着(zhe)于換熱器表面(mian)而大幅降低熱(re)交換效率。此🐇類(lei)水垢堅硬,需用(yòng)酸清洗。(3)循環水(shuǐ)中雜質多,細微(wēi)顆粒在換熱器(qi)内沉積淤塞。


利(lì)用一次檢修再(zai)次對列管式和(hé)闆式換熱器進(jìn)行拆卸清洗。闆(pan)✨式換熱器水路(lù)沉積大量細微(wei)顆粒淤泥,列管(guan)中還有堵塞現(xian)象。冷卻效果不(bu)好主要是淤泥(ni)沉積,影響熱交(jiao)換,但此💰類淤泥(ní)好🌈清洗。


由于運行期(qī)間設備不允許(xu)停運,換熱器不(bu)能随意拆卸清(qīng)洗,結合實際情(qing)況,決定增加反(fǎn)沖洗閥門來排(pai)除換熱器💋内沉(chen)🏃‍♀️積淤泥。現換熱(re)器進出口管道(dào)直徑是Φ40mm,循環水(shui)壓力控制在0.35~0.4MPa之(zhi)間。于是在換熱(re)器循環水🔱進水(shui)管道加Φ40mm截止閥(fá),在新增截止閥(fa)和換熱器循環(huán)水進口法蘭之(zhī)間加📱Φ25mm外排水閥(fa)門(見圖1)。操作時(shi)關閉進水閥門(mén),打開外排水閥(fa)門,迅速降壓☎️,利(li)用回🐪水壓力沖(chòng)洗出換熱器内(nèi)沉積的淤泥


制(zhi)定操作制度,定(dìng)期反沖,可見到(dào)明顯的渾濁循(xún)環🌏水排📱出。反沖(chong)以來液壓站油(you)溫長期可穩定(ding)在42~46℃之間,增加了(le)液壓設備的使(shi)用周期,提高了(le)運轉率,降低了(le)材料消耗和工(gōng)人勞動強度。



三(sān)、結語



(1)換熱器頻(pin)繁拆卸清洗,影(ying)響列管式換熱(re)器内銅管使🐕用(yong)周期。清洗操作(zuo)不規範會損傷(shāng)銅管,形成内漏(lou),造成更大損失(shī)。闆式換熱器每(měi)次拆裝要防止(zhǐ)安裝錯誤造成(cheng)水、油短路或内(nèi)外漏。拆卸清洗(xǐ)頻繁,會造成人(rén)工和液壓油的(de)浪費。增加反沖(chòng)則很好的解決(jue)了此類因循環(huan)水雜質而造成(chéng)的換熱效果差(cha)的難題。


(2)針對循(xun)環水現狀,窯中(zhōng)托輪油溫偏高(gāo),在窯中托輪循(xún)環水進口增加(jia)反沖洗閥門,油(you)溫得以有效控(kòng)制穩定在45~55℃;且窯(yáo)主減速機油站(zhàn)換熱器進口增(zēng)加反沖閥門,油(you)溫降低效果明(ming)顯。


(3)對于水資源(yuan)節約利用應給(gěi)予鼓勵,但在改(gǎi)變了循環水的(de)一些水質特性(xìng)時應提前做好(hao)防範措施,否則(zé)會對設備造成(chéng)影響。

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